真空泄露故障現象分析與排除
對設備全面檢測,真空漏率實測值約155Pa/h(1.16torr/h),標準為0.667Pa/h(/h(5×10-3torr/h ),冷態(tài)真空度約0.444Pa(2.8×10-4torr),標準0.0013Pa(1×10-5torr),熱態(tài)最高真空度約0.0119Pa(8.9×10-5torr)。熱態(tài)最高真空度為空爐測量,測量值隨著爐溫的變化而變化,爐溫越高,真空度越高。正常情況下冷態(tài)真空度應高于熱態(tài)真空度,因此可知,該設備出現了反?,F象。通過對不同材料試件進行測試,不銹鋼,出爐溫度
注:1托=133.322帕 或 1帕=7.5×10-3托
故障分析及判斷
真空泄漏故障維修的關鍵,是看能否準確地判斷出故障點(泄漏點)。真空度抽不上去的原因可能有多個,也許真空機組的抽氣能力不夠,也可能是漏率偏高,又或為兩者比如,抽空時間相同而真空度偏低,這時候關閉主閥,如真空計指針很快下降,多數情況是真空室漏了,這時應先查出漏點。如真空計指針下降很慢,多數情況是真空機組抽氣能力不夠,這時可將重點放到查找真空泵及閥門的泄漏上,或是擴散泵油污染、氧化了,或是前級管路密封不好,泵油不足,或是泵油乳化,軸封漏油等。根據以往真空設備的維修經驗,設備真空度在短時間內迅速下降,一般由爐蓋、板閥、碟閥等動態(tài)密封件老化、劃傷及氧化皮脫落至密封線上所致??梢酝ㄟ^清理更換密封件,手動開關閥門檢修或氦質譜檢漏儀檢漏,因本單位沒有氦質譜檢漏儀所以使用真空計檢漏法:使用酒精,丙酮等易揮發(fā)液體涂在可能泄漏的地方,如泄漏則酒精滲入并揮發(fā),影響內部真空,如真空計讀數有變化,則表明該處泄漏。通過丙酮或酒精檢漏法等觀察真空度變化,仔細查找漏點。由于該設備真空室與外界接口較多,如連接法蘭、管道及真空管等,一時難找出漏點。另一方面,由于加工任務緊急,設備沒有太、長停機時間,不可能對所有接口逐一拆卸檢修。經過仔細觀察設備加工過程中真空度的細微變化,發(fā)現了反?,F象,即熱態(tài)真空度高于冷態(tài)真空度,根據這一現象,從理論上加以分析可初步判定漏點可能在爐體的十二組加熱水冷電極上或者在爐內的熱交換器上如果漏點在熱交換器上真空度應該沒有這么高,加工出來產品的顏色也不是這樣。熱交換器上如果漏點就會滲透出水,滲透出來的水經過高溫氣化產生水蒸氣,大家都知道水是由水分子構成的. 水分子是由2個氫原子和1個氧原子構成的.如果在真空系統中出現水分子真空度是不容易上去的,所以初步懷疑漏點在加熱電極周圍的密封圈上,因為加熱電極的密封圈可能老化或已受熱碳化,電極連接板上雖然有水冷卻裝置,但此處是發(fā)熱源,熱量較高,密封件容易老化。當密封件老化或碳化降低或失去彈性時,冷態(tài)真空度必然下降,只有當爐內加溫時,電極上的密封件受熱膨脹才能起到較好的密封作用。這一結論正好印證了上述的真空度反?,F象,但缺乏實際檢測。
故障檢修及改進
拆卸最大懷疑點的上、下兩個區(qū)的電極,結果發(fā)現有兩組電極密封墊已經碳化,其他密封件也已經老化。更換原裝密封件后試機,與之前比較有所改善,冷態(tài)真空度0.006Pa(4.5×10-5torr),但該值距標準真空度仍差半個數量級。經反復裝調,仍沒有實質性改變,于是懷疑是原裝密封件達不到要求。因此對電極錐面的O形密封圈設計尺寸產生懷疑,錐面上原裝的O形圈截面直徑為
結論
真空爐維修后,經過幾個月不停運轉,其真空度、漏率都非常穩(wěn)定真空熱處理后的材料(PH15-5,18Ni)色澤均顯出金屬本色,設備進入正常工作狀態(tài)。
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